西電西變制造技術(shù)處在線圈車(chē)間的大力配合下,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,通過(guò)合理改進(jìn)變壓器、電抗器線圈干燥處理工藝,降低了能源消耗、提高了生產(chǎn)效率。
由于產(chǎn)品電壓、容量等級(jí)的不同,致使線圈種類繁多、幅向差異較大。如果所有線圈的干燥工藝要求一致,那么對(duì)于幅向較小的線圈,實(shí)際上就產(chǎn)生了加工時(shí)間和能源的浪費(fèi)。隨著西電西變產(chǎn)能的不斷提高,如何在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下盡可能地縮短各工序的生產(chǎn)周期,降低能源消耗,是亟待解決的問(wèn)題。
西電西變制造技術(shù)處的員工們,經(jīng)過(guò)調(diào)查研究反復(fù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),“線圈干燥處理”工序是可以進(jìn)行工藝優(yōu)化改進(jìn)的。他們?cè)诓樵兇罅繃?guó)外先進(jìn)變壓器制造資料的同時(shí),進(jìn)行了相應(yīng)的工藝性試驗(yàn),在滿足產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的線圈干燥處理設(shè)備,編制了新的干燥試行方案。
新的短時(shí)工藝主要是以線圈的幅向?yàn)闃?biāo)準(zhǔn),制定了不同的干燥工藝。相對(duì)于原干燥工藝,新的短時(shí)工藝每爐減少28小時(shí)的干燥時(shí)間,大大提高了工作效率,既保證了線圈加工質(zhì)量,又達(dá)到節(jié)能降耗的目的。今年1 -4月,新工藝節(jié)約電7.7萬(wàn)kwh、蒸汽470.4 t,兩項(xiàng)折合能源消耗量49.56噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
新聞中心